——中板厂升级检修工作纪实
中板厂 郭海冰
编者按:3月5日,第十三届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。报告中指出,在创新发展方面,要打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。由此可见,在工业发展中深度推进“互联网+”和“智能+”,已经成为当今企业创新发展的必经之路。作为河北省著名板材生产基地,公司中板厂一直以来非常关注生产线的智能化升级,自2015年开始至今先后进行了3次大的自动化系统升级,自动化轧钢方面走在了同行业的前列,在提高成材率和钢材质量的同时,也使得普阳钢铁中厚板产品的全国话语权逐年提升。
2月18日至2月28日,中板厂计划检修10天,此次检修除进行日常设备维护外,还对整个生产线的控制系统进行了再次升级,本期头版将进行简要报道。
一、提前规划,做足准备
效率就是效益,时间就是金钱。为保证此次计划检修达到预期效果,检修总负责人中板厂厂长郭延生组织各工段负责人,结合东北大学自动化专家、公司信息自动化负责人,多次召开检修工作部署会议。针对控制系统升级一事,展开专题讨论,对每个细节都进行了分析优化,最终按照“定标、定量、定员、定责”的原则,制定了详尽可行的检修方案。本次检修除进行控制系统升级外,还要进行设备维护和清炉等日常检修,为确保多项任务同时推进,参与检修的工作人员按任务划分为多个小组,并指定专人负责。通过“专人专事,各个突破”的方式来快速高效地完成既定检修目标。
二、统筹布局,多方配合,完成升级
时间紧,任务重。停机后,各检修攻坚小组按照方案要求立即投入到各自岗位,各组负责人轮番值守,保证各检修任务的24小时不间断推进。在控制系统升级方面,东北大学自动化专家负责其设备的一、二级安装与维护,公司信息自动化部负责原有设备与东北大学设备的端口接入、系统兼容以及工艺参数的自动配置,中板厂技术人员负责整体的协调运作。与此同时,中板各班人员按部就班地进行设备维护和清炉作业。尽管检修期间正值元宵节,全体参与检修的干部职工一心扑在工作上,抢时间,抓进度,很多人都忙到深夜才想起没和家人一起去看灯展,各小组负责人更是每天住在厂里,盯在现场,全然没有过节的氛围。通过大家的共同努力,经过部分试车、全线联动试车、热负荷试车、逐步试车后,中板厂于2月27日晚8时恢复生产,比原计划提前了半天。
三、紧盯现场,实时调整,保证预期效果
为保证达到预期效果,恢复生产后,各主管领导一直守在生产一线,对比各个工艺参数,制定各种处理突发状况的预案,保证生产线系统升级后各种操作的平稳过渡。
就目前来看,系统升级后,在自动化轧钢方面,中板生产线的轧制工艺参数及数据传递更加快捷准确,进一步改善了板材的纵向分布,使之前的狗骨式板型分布更加均匀完善,并且在平直度和凸度控制方面也做了相应的参数优化和调整,尤其是各种板材工艺参数的自动配置,让板型控制更加精细,操作更加快捷精准,在一定程度上减少了边浪、瓢曲、镰刀弯、凸形、头部翘出等问题出现的几率,这一系列的循环改进,板型控制精度较之前明显提高。一定程度上提高了钢坯利用率和成材率,进一步增强了公司中厚板产品的市场竞争力。 |